MBR 系统的泡沫与产水发黄问题往往相伴发生,核心源于进水波动、微生物失衡或膜组件异常,需通过“现象识别—精准检测—分级处置” 三步解决,具体方案如下:
一、先辨现象:两类问题的核心特征与关联点
问题类型 | 关键识别特征 | 潜在关联关系 |
泡沫泛滥 | 白泡(含表面活性剂)、棕褐黏泡(丝状菌)、带泥味(反硝化) | 泡沫会携带污染物附着膜表面,加剧产水发黄 |
产水发黄 | 混合液黄但产水清(进水问题)、产水浊度升高(膜破损) | 膜污染会导致截留能力下降,黄色有机物穿透 |
二、快检诊断:12 小时内定位核心成因 必测关键参数(优先在线监测 + 现场快检):
1. 水质指标:进水 MBAS(表面活性剂)、油脂(FOG)浓度,混合液 MLSS、SVI,产水 UV254(溶解性有机物)、铁锰含量;
2. 运行参数:膜池DO(需≥2.0mg/L)、缺氧区ORP(-50~+50mV),SRT(污泥龄)、F/M比值(负荷率),TMP(跨膜压差)变化趋势;
3. 微生物与膜状态:显微镜观察丝状菌/诺卡菌占比,膜完整性压力测试(排查破损)。
典型成因对应表:
棕褐色黏泡 + SRT>40d + 油脂超标→诺卡菌过度繁殖;
白色稳定泡沫 + MBAS 升高→洗涤废水混入;
产水发黄 + UV254↑+ TMP 缓升→溶解性腐殖酸穿透;
产水发黄 + 浊度 > 0.2NTU→膜丝破损或密封失效。
三、分级处置:应急控稳 + 长效根治
(一)48 小时应急控制(先保出水达标)
泡沫治理:
物理破泡:采用水雾喷淋(避免直接冲击膜表面)或机械破泡器,禁用硅油类消泡剂(易致膜不可逆污染);
源头切断:
若进水含大量洗涤剂/油脂,开启应急均质池调蓄,前端加设气浮装置预处理;
参数调节:
将膜池DO提升至2.5~3.0mg/L,加大曝气剪切力,同时提高内回流比避免反硝化产气。
产水发黄处理:
膜破损排查:若产水浊度异常,立即进行完整性测试,对破损膜组件隔离更换;
临时去色:
在MBR产水端投加 PAC(聚合氯化铝),剂量50~100mg/L,配合弱阳离子PAM助凝,可使UV254下降30%以上;
管路检查:
放空产水水箱,观察出水是否 “先黄后清”,排查不锈钢管路锈蚀(需更换衬塑管路)。
(二)72小时长效优化(根除复发隐患)
微生物调控:
控制 SRT:针对诺卡菌污染,将污泥龄降至20~30d(通过加大排泥实现),F/M比值提升至0.1~0.15kgBOD/kgMLVSS・d;
营养平衡:
按BOD:N:P=100:5:1补充磷盐,避免因营养失衡产生过量SMP(可溶性微生物产物)。
工艺升级:
预处理强化:前端增设“隔油+PAC-PAM混凝气浮”,将进水油脂去除率提升至85%以上,表面活性剂去除率超60%;
深度处理配套:
在MBR后端加设GAC(颗粒活性炭)过滤柱,对黄色溶解性有机物去除率达40%,同时降低消毒副产物风险。
膜维护优化:
化学清洗:采用“次氯酸钠(500mg/L,氧化杀菌)+柠檬酸(2%,去除金属垢)”交替清洗,恢复膜通量至设计值的90%以上;
运行参数固化:
将膜池曝气强度稳定在12~15L/(m²・h),反冲洗周期设为30min /次,避免过度曝气损伤膜丝。
四、案例印证:
某处理规模1万m³/d的化工废水MBR项目,曾因混入染料废水出现 “棕褐泡沫+产水发黄”,COD去除率降至75%。
通过以下措施整改后:
应急阶段:
投加非硅消泡剂+PAC助凝,48小时内泡沫消除,产水色度从80度降至30度;
长效优化:
增设气浮预处理+GAC深度处理,SRT控制在25d,运行6个月后:泡沫复发率0,产水色度稳定<15度;膜清洗周期从15天延长至45天;吨水运行成本下降0.3元(药剂消耗减少30%)。

